1、采用橡胶端衬板代替高锰钢端衬板取得了良好的效果,解决了球磨机进、出料端衬板因为太重造成安装困难,同时也为了解决高锰钢端衬板容易磨损使用寿命短的问题,由于橡胶衬板质量轻,容易安装,不会在安装衬板时发生人身安全事故。这是与橡胶衬板的质量低于锰钢衬板的质量直接相关。因为低负载,球磨机的齿轮磨损及变速箱磨损都有效降低,电机发热系数降低,线包不易老化,从而明显延长整机使用寿命;
球磨机刚锰钢衬板使用寿命平均运转为5300~6100小时,橡胶衬板采用专用配方,经过高压硫化处理,其耐磨性能大幅度提升,尤其在矿石不太坚硬和二段球磨机的使用中,使用寿命明显提高,平均运转7800~13000小时,基本使用寿命是高锰钢衬板的1.5~2倍左右。大大提高了使用寿命,从而提高了球磨机设备的运转率,同时由于端衬板不会减少球磨机的容量因而也不会影响磨矿效率。
2、进、出料端橡胶衬板安装好后更能承受球磨机里面钢球的撞击,更代替ZGMn13衬板后,取得显著效果,一方面便于加牢固,螺栓不容易断裂,避免原来频繁断螺栓的现安装,减少安装难度,提高了安装速度,为生产赢得时间,从而减少了补装已掉衬板的次数。
同时,橡胶衬板具有耐冲击性。锰钢衬板因钢球的激烈撞击,不同程度地有碎裂现象,但橡胶衬板以其由的弹性缓冲,基本杜绝了碎裂现象从而降低了维修成本,节约了停机维修时间,保证了企业的正常生产秩序。
根据实际工作测算,每吨原矿锰钢衬板消耗钢球1.16公斤,橡胶衬板消耗1.01公斤,单耗下降0.15公斤/吨。按年产原矿10万吨计算,年节约钢球约15吨,费用可观。所以说,它提开机时间,而且对球磨机的容易不会影响;另一方面提高了球磨机的运转率,保证生产的正常运转。提高使用寿命,比ZGMn13衬板使用寿命提高1倍以上。
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